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公司新聞

香料行業(yè)冷凝水回收系統(tǒng)改造


某香料公司在投產(chǎn)時使用了一套冷凝水回收系統(tǒng),該系統(tǒng)是一套閉式回收系統(tǒng),中壓蒸汽和低壓蒸汽系統(tǒng)產(chǎn)生的冷凝水都進入到此閉式回收系統(tǒng)。在實際使用中出現(xiàn)了冷凝水回收管道和擴容器壓力上升,阻礙了換熱器冷凝水的排放,并導致?lián)Q熱器效率降低等現(xiàn)象。同時,擴容器上面的**閥頻繁起跳,造成了大量的蒸汽浪費和**隱患。

問題分析:

為解決上述問題,我瑞克閥門工業(yè)(蘇州)有限公司的工程師經(jīng)過對現(xiàn)場的反復考察,分析了以下原因:

原來的閉式冷凝水回收系統(tǒng),用汽設備、疏水閥、冷凝水回收管、擴容器、擴容器的二次蒸汽用汽設備組成了一個封閉的系統(tǒng),這樣的話,從疏水閥出來的冷凝水降壓閃蒸,產(chǎn)生的閃蒸汽供給低壓蒸汽系統(tǒng)使用。但是,由于低壓蒸汽系統(tǒng)的換熱器不是連續(xù)使用的,因此,用不掉的閃蒸汽提高了疏水閥的背壓,使得疏水閥排水所需的閥前/閥后壓差減小,導致疏水閥的排水量減少,因此出現(xiàn)了換熱器積水,熱效率降低的情況。同時,大量的未被低壓蒸氣系統(tǒng)使用掉的閃蒸汽壓力超過了擴容器的工作壓力后,**閥起跳,造成了大量的蒸汽(熱量)浪費,并對工作環(huán)境造成了**隱患。

解決方案:

從上面分析我們可以看出,由于低壓蒸汽的非連續(xù)使用,使得產(chǎn)生的二次蒸汽在閉式回收系統(tǒng)內(nèi)憋壓,提升了疏水閥的背壓,減小了疏水閥的工作壓差,導致?lián)Q熱器積水,換熱效率降低。因此,為解決上述問題,我們就要消除掉因為冷凝水在閉式回收系統(tǒng)中閃蒸,給系統(tǒng)/疏水閥額外增加的背壓。

經(jīng)過和該公司工程師多次的技術交流,他們選擇了我們蘇州瑞克工程師提供的開式回收的方案,因為保證換熱器冷凝水的及時順利地排放,使換熱器的換熱效率*大化,是我們設計冷凝水回收系統(tǒng)時首先要考慮的。

根據(jù)以上參數(shù),我公司為冷凝水回收系統(tǒng)配置了一臺DN80 PT104組合泵組成的開式冷凝水回收系統(tǒng),使用5Kg的壓縮空氣為動力,將回收到冷凝水回收泵的冷凝水壓回到鍋爐房的除氧水箱中。

為了免除PT104泵排空管出來的閃蒸汽造成的熱量浪費,我們在排空管上裝了一臺換熱器,將開式回收系統(tǒng)里面產(chǎn)生的閃蒸蒸汽全部冷凝下來,再流回到PT104泵里面,打回到鍋爐房的除氧水箱。

相關計算:

中壓蒸汽壓力:18~22barg;

中壓蒸汽流量:2500Kg/h

低壓蒸汽壓力:3barg

低壓蒸汽流量:500Kg/h(不連續(xù)使用);

18barg時飽和冷凝水的顯熱為:897kj/kg

3barg時飽和冷凝水的顯熱為:605kj/kg

3barg時蒸汽的汽化潛熱為:2133kj/kg

0barg時飽和冷凝水的顯熱為:419kj/kg

0barg時蒸汽的汽化潛熱為:2257kj/kg

我們計算中壓蒸汽系統(tǒng)出來的冷凝水閃蒸產(chǎn)生的二次蒸汽量:

原來的閉式回收系統(tǒng)的設計:

18barg時飽和冷凝水的顯熱-3barg時飽和冷凝水的顯熱=292kj/kg再除以3barg時蒸汽的汽化潛熱,得到18barg的冷凝水在3barg下閃蒸產(chǎn)生的二次蒸汽比率為:13.69%,中壓蒸汽的用汽量為2500kg/h,所以,每小時產(chǎn)生的二次蒸汽量為:342kg/h

改進后的開式回收系統(tǒng)的設計:

18barg時飽和冷凝水的顯熱-0barg時飽和冷凝水的顯熱=478kj/kg,再除以0barg時蒸汽的汽化潛熱,得到18barg的冷凝水在0barg下閃蒸產(chǎn)生的二次蒸汽比率為:21.18%。中壓蒸汽的用汽量為2500kg/h,所以,每小時產(chǎn)生的二次蒸汽量為:530kg/h

改造效果:

系統(tǒng)改造好投入使用后至今,整個開式回收系統(tǒng)及時有效地把高溫的冷凝水輸送回鍋爐房的除氧水箱中,回收節(jié)能效果非常好。同時,整個開式回收系統(tǒng)相比于原來的閉式回收系統(tǒng),還具有以下優(yōu)點:

1、從疏水閥出來的冷凝水回收管道的壓力保持為大氣壓,免除了原來的閉式系統(tǒng)給疏水閥增加的額外背壓。疏水閥工作正常,換熱器中的冷凝水得到了及時的排放,換熱器的效率得到了保證。

2、系統(tǒng)的閃蒸汽通過換熱器冷凝下來,流回到PT104泵里面,再通過泵打回到鍋爐房,充分地回收了熱量,避免了浪費。

3、從PT104泵的排空管排出的僅僅是系統(tǒng)里面的空氣等氣體,再沒有蒸汽逸出,改善了工作環(huán)境,消除了**隱患。

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